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印制電路板鍍銅凹坑缺陷產(chǎn)生原因及改善措施

2018-11-06 瀏覽:4473

  印制電路板鍍銅質(zhì)量與印制電路板應(yīng)用可靠性息息相關(guān)。隨著印制板向高密度、高精度發(fā)展,對鍍銅層的要求也越來越高。不僅要求鍍層均勻細致,而且要求其不存在麻點、針孔、凹坑、鍍銅層不全等缺陷。鍍銅凹坑缺陷曾是影響我研究所鍍銅表面質(zhì)量的主要問題。本文從圖形轉(zhuǎn)移、圖形電鍍兩個生產(chǎn)過程出發(fā),闡述如何優(yōu)化工藝參數(shù),進行嚴格的生產(chǎn)管控,以減少鍍銅凹坑產(chǎn)生的幾率,保證鍍銅層質(zhì)量。

  1、凹坑缺陷的形狀

  鍍銅凹坑是指圖形電鍍銅后在大銅面、線路、焊盤上出現(xiàn)的點狀凹陷,一般主要存在線路或焊盤邊緣(如圖1)。

  

圖1 鍍銅凹坑

  對凹坑處進行金相剖切,如圖2所示,可看出凹坑處二銅電鍍不全,有的甚至未鍍上二銅。

  圖2 鍍銅凹坑

  2、原因分析及控制措施

  鍍銅凹坑產(chǎn)生原因故障樹(圖3)

  圖3 鍍銅凹坑故障樹

  2.1 圖形轉(zhuǎn)移工序

  圖形轉(zhuǎn)移是指照相底版上的電路圖像轉(zhuǎn)移到覆銅箔層壓板上,形成一種抗蝕刻或抗電鍍的掩膜圖像。操作流程為:刷板→貼膜→曝光→顯影。

  2.1.1 刷板效果對鍍銅凹坑的影響

  圖形轉(zhuǎn)移刷板的目的是去除印制板板面氧化及臟污。若刷板機對板面清潔不凈,板面上的多余物會抑制二銅的電鍍,形成鍍銅凹坑。我研究所一段時期鍍銅凹坑缺陷頻繁發(fā)生,對凹坑處進行金相剖切,微蝕后可看出二銅上明顯有異物阻礙了其繼續(xù)電鍍(如圖4)。分析原因為使用的磨料刷輥式刷板機目數(shù)不合適,刷板效果差,且刷輥應(yīng)用老化導(dǎo)致(刷板機一段目數(shù)為320目,二段為500目)。將刷板機一段更換為500目、二段更換為800目后,鍍銅凹坑缺陷消失。

  圖4 鍍銅凹坑

  2.1.2 圖形轉(zhuǎn)移曝光過程板面粘附干膜殘渣

  圖形轉(zhuǎn)移對位、曝光過程,對位臺及曝光機內(nèi)存在干膜殘渣,若不及時清理,粘附板面后會造成鍍銅凹坑,嚴重可致斷線(如圖5)。要解決此問題,需對曝光機進行定時清理,工作前需使用靜電除塵輥粘附對位臺及曝光機、曝光夾上多余雜物,使用擦拭紙蘸無水乙醇清潔對位臺及曝光夾。可根據(jù)實際情況,要求定時清潔曝光玻璃、麥拉膜上下面、對位臺面及使用底片等,一般建議最少每曝光5次,進行一次清潔。

  圖5 曝光機內(nèi)垃圾導(dǎo)致的線條斷線

  2.1.3 圖形轉(zhuǎn)移顯影效果的影響

  水溶性干膜的顯影液為1%~2%的無水碳酸鈉水溶液。顯影機理為感光膜中未曝光部分的羧基活性基團與稀堿溶液反應(yīng),形成一種膠狀的聚合羧酸鹽而被溶解。顯影機臟、顯影參數(shù)不合適可造成顯影后板面存在余膠,余膠處電鍍不上或電鍍銅厚度不夠等,形成鍍銅凹坑。由于1 L顯影液可溶解0.25 m2干膜,即0.3 m2印制板,因此顯影加工產(chǎn)品的面積對顯影效果有重要影響。本研究所印制電路板生產(chǎn)線最初根據(jù)產(chǎn)品加工周期對顯影液進行更換,后來驗證了顯影液加工產(chǎn)品面積對鍍銅凹坑產(chǎn)生幾率的影響(如表1)。

  表1 顯影液加工面積對鍍銅凹坑的影響

  圖6 加工面積與鍍銅凹坑百分率趨勢圖

  由圖6可看出隨加工面積的增多,鍍銅凹坑產(chǎn)生的幾率變大,加工面積大于150 m2時鍍銅凹坑百分率急劇上升。因此我們改變了顯影液更槽方式,規(guī)定每加工150 m2產(chǎn)品對顯影液進行更槽。在進行顯影槽的保養(yǎng)時,一般的堿洗、酸洗不能徹底清洗掉管道內(nèi)部的臟污,應(yīng)每月使用專用清槽劑進行清洗。

  2.2 顯影后至電鍍前放置時間

  顯影后至電鍍前放置的時間段很重要。由于印制板面的銅長時間暴露在空氣中,會與空氣中的O2、CO2、水等發(fā)生反應(yīng),造成銅面深度氧化,圖形電鍍前處理難以去除,電鍍時造成鍍銅凹坑。圖形轉(zhuǎn)移后沒有及時轉(zhuǎn)到電鍍,停留時間過長(達4天之久),造成板面氧化難以去除,形成鍍銅凹坑(如圖7)。放置時間過長也會導(dǎo)致干膜翹起,發(fā)生滲鍍等問題。一般建議顯影后至電鍍前放置時間不超過48 h。

  圖7 鍍銅凹坑

  3 改善效果跟蹤

  經(jīng)過對圖形轉(zhuǎn)移及圖形電鍍工序進行工藝參數(shù)的優(yōu)化及生產(chǎn)過程嚴格管控后,統(tǒng)計現(xiàn)階段鍍銅凹坑報廢率情況(見表4),其中雙面板的報廢率由之前的1.88%降至0.42%,多層板的報廢率由2.11%降至0.85%。鍍銅凹坑的報廢數(shù)量減少3倍以上.

  4 總結(jié)

  本文從圖形轉(zhuǎn)移、圖形電鍍過程分析了鍍銅凹坑產(chǎn)生的機理及原因,并提出了改善措施,較大幅度降低了鍍銅凹坑的報廢率,通過此次分析可看出做好溶液的維護保養(yǎng)、各槽體定期清洗和各細節(jié)嚴格管控,對于鍍銅質(zhì)量有較好的改善。