某車型油位傳感器為干簧管式結(jié)構(gòu),傳感器擋位故障表現(xiàn)為油表指針在3/4擋以下無反應(yīng)。經(jīng)過調(diào)查及試驗分析,故障原因為生產(chǎn)傳感器時需調(diào)整PCB板安裝角度,但此時PCB板與外側(cè)塑料管間已灌裝部分防護樹脂,樹脂阻礙PCB板扭轉(zhuǎn),外力施加在干簧管上,造成了3/4擋位干簧管損傷,經(jīng)過一定使用時間后,簧片無法斷開,傳感器最大輸出阻值只能達到3/4擋位的阻值,所以油表指針在3/4擋位以下無反應(yīng)。為避免此類問題,PCB板外側(cè)不再灌裝樹脂,PCB板兩側(cè)使用密封膠和橡膠座保護。
1、油位傳感器故障現(xiàn)象
某型號油位傳感器在整車上出現(xiàn)一種故障現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為油表指針在3/4擋以下無反應(yīng),即油量降低指針不動,指針在油表3/4擋以上可以正常擺動,相同故障發(fā)生在3臺車上,傳感器為同一批次。
傳感器電路原理圖
油位傳感器電路及原理如圖1所示。干簧管為一種磁開關(guān),由玻璃管包裹2個磁簧片組成,油浮子內(nèi)裝有永磁體,當干簧管被永磁體吸合后,該干簧管以下電阻被短路,由于油浮子隨油位浮動,所以油位與傳感器電阻具有一定對應(yīng)關(guān)系。該傳感器的最大設(shè)計阻值為107.8 Ω,對應(yīng)油表空油擋,測量故障件最大輸出阻值為29Ω , 對應(yīng)油表3/ 4擋。造成此故障可能有兩種原因:一種是電路板自身出現(xiàn)短路,另一種是干簧管失效而無法斷開,兩者均能將3/4擋以下電阻短路,使最大輸出阻值只有29 Ω。
2、油位傳感器故障排查
2.1.PCB板短路排查
傳感器結(jié)構(gòu)如圖2所示,由左至右依次為套管、塑料管、環(huán)氧樹脂、PCB 板。PCB板裝入塑料管后再裝入套管,塑料管中先灌入密封膠,固定住PCB板后再灌入環(huán)氧樹脂,樹脂固化后保護和密封PCB板。環(huán)氧樹脂在灌裝時為流體,固化后堅硬,這也使得故障件難以完整拆解。
圖2 傳感器結(jié)構(gòu)示意圖
排查PCB板是否存在短路,需要暴露出PCB板布線面,經(jīng)環(huán)氧樹脂溶解劑浸泡后的PCB板如圖3所示,焊點光滑牢固,且未見連焊現(xiàn)象,可以排除PCB板短路問題。由于溶解劑對干簧管玻璃有腐蝕作用,經(jīng)浸泡后的干簧管已損壞。
圖3 PCB板拆解示意圖
2.2.干簧管失效排查
干簧管的簧片觸點密封在玻璃管內(nèi),內(nèi)部充滿惰性氣體,觸點含惰性貴金屬銠,能減少電弧放電對觸點表面的損耗。干簧管的玻璃管損壞后,內(nèi)部惰性氣體泄露,簧片觸點的壽命就會縮短。
干簧管焊接前需要將其管腳由直線型彎折90°,管腳彎折后插入PCB板孔焊接,管腳彎折前后狀態(tài)如圖4所示。彎折管腳一般使用專用工裝,工裝上有凹槽并帶有磁性,可以防止彎折管腳時干簧管錯動,避免彎角時損壞干簧管,即使干簧管損壞,在焊接后檢測時也會被發(fā)現(xiàn)。在生產(chǎn)現(xiàn)場排查時,隨機彎折了一批干簧管,經(jīng)測試,干簧管性能達標。
圖4 干簧管彎折前后狀態(tài)示意圖
干簧管無法斷開是因為簧片發(fā)生粘連。為驗證干簧管的粘連現(xiàn)象,進行了如下試驗:干簧管作為磁開關(guān)和油泵電機串聯(lián),電源電壓為12 V,利用永磁體吸合干簧管,電路連通后電機運轉(zhuǎn),此時干簧管簧片間閃現(xiàn)火花,一段時間后移開永磁體,電機依然運轉(zhuǎn),干簧管無法斷開而失效,火花產(chǎn)生的熱量使簧片粘連在一起。但此種現(xiàn)象在整車上不會出現(xiàn),試驗時干簧管中電流達到0.9 A,已經(jīng)超過干簧管正常工作電流0.5 A,此試驗僅為驗證干簧管粘連失效模式。
審查傳感器生產(chǎn)記錄時,發(fā)現(xiàn)該批故障件在生產(chǎn)時調(diào)整過PCB板在套管內(nèi)的安裝角度,此舉是為了使干簧管遠離泵芯一邊,減小磁場對干簧管的干擾。由于調(diào)整PCB板角度時,其下部已經(jīng)灌樹脂,樹脂已在逐漸固化,此時PCB板會受到外力扭曲,可能會造成干簧管損傷。拆解另一故障件時,發(fā)現(xiàn)PCB板明顯扭曲變形,如圖5所示,失效發(fā)生在3/4擋是因為該處的扭轉(zhuǎn)變形最大。
圖5 PCB板在套管內(nèi)扭轉(zhuǎn)示意圖
為驗證推測,將一根正常的P C B板人為扭轉(zhuǎn)一定角度,然后將PCB板與油表連接后放入電磁線圈內(nèi),電磁線圈使干簧管以10次/min頻率閉合,經(jīng)過8h后,傳感器最大輸出阻值為29 Ω,與整車故障件現(xiàn)象一致。
將失效的干簧管放入300倍放大儀下觀察,可以看見簧片觸點無間隙,而正常的簧片觸點則有可見間隙,如圖6所示。正常的干簧管在磁場靠近后,能觀察到簧片吸合動作,而失效的干簧管則無反應(yīng)。
圖6 簧片間隙示意圖
油位傳感器在P C B板被扭轉(zhuǎn)并使用一段時間后失效是因為簧片間隙減小,當油浮子的磁場使該干簧管處于時開時合時容易形成電弧放電,放電火花熱量使簧片觸點粘連,3/4擋簧片粘連后,其以下?lián)跷皇А?/p>
3、傳感器故障整改措施
油位傳感器PCB板四周灌裝樹脂的作用是提高防震性和密封性,但當傳感器出現(xiàn)故障時則不利于完整拆解,導(dǎo)致故障分析困難,且樹脂需要較長固化時間,生產(chǎn)效率不高。由于需要人工將PCB板裝入套管,調(diào)整角度時容易因
灌裝樹脂造成干簧管損壞。為避免出現(xiàn)此問題,該傳感器不再在塑料管內(nèi)灌裝環(huán)氧樹脂,改為兩端少量灌密封膠,密封膠不覆蓋電路部分,兩端再使用橡膠座固定PCB板。
4、總結(jié)
油位傳感器3/4擋失效是因為生產(chǎn)傳感器時為調(diào)整PCB板的安裝角度,外力扭轉(zhuǎn)PCB板造成干簧管損傷,使用一段時間后,簧片間電弧放電使簧片觸點粘連,無法斷開,傳感器最大阻值停在29Ω,油表最低油位只能顯示到3/4